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提高時效爐爐內溫場均勻性的探索

發布時間:2011-01-04 作者:劉狄明 來源:本站原創 瀏覽:6652

浙江萬豐集團計量室 劉狄明

  淬火后的半制品,在室溫下或者在(100~200)℃下停留一段時間后發生組織結構與性能變化的過程叫時效。在室溫下叫自然時效,在(100~200)℃下叫人工時效,人工時效又可分:不完全時效(時效后硬度、強度未到達最大值),完全時效(時效后硬度、強度到達最大值),過時效(完全時效后繼續時效,硬度、強度反而下降)。為使時效后硬度、強度到達一個工藝值,在人工時效時,一般都采用溫度可以在(5~200)℃自動調節并有一定容積的爐子內進行,這個爐子,我們稱之為時效爐。

  鋁制件經過535℃正負5℃淬火后,放到時效爐內進行工藝要求為155℃正負5℃時效,在工藝規定的時間內時效出來的產品經常存在硬度不均勻的現象。觀其現象進行分析認為,主要是爐內溫場不均勻所造成。造成爐內溫場不均勻的原因估計由以下三方面引起:

  1.控溫準確度不高(采用XMT-121溫控儀控溫存在6℃左右的熱慣性溫度)。
  2.爐內氣流循環不好(單風道鼓風、產品堆放方法)。
  3.保溫不好(爐門漏氣、保溫隔熱層損壞)。
  為提高爐內溫場的均勻性,使產品硬度達到工藝要求,提高產品質量和綜合制成率,根據爐子的特點和產生爐溫不均勻的主要原因,在考慮技改成本及其互換性、利用率等情況下,著重進行了下列改進。

  1.由原來的XMT-121溫控儀控溫改成XMT-181溫控儀控溫,即由原來的機械接觸式功率輸出改變為連續式功率輸出控溫。目的是消除控溫時存在的6℃左右的熱慣性溫度,以此提高控溫準確度。

  2.對爐門及保溫隔熱層進行加固或修理,杜絕由于爐門漏氣,保溫層損壞而影響爐子的保溫性能。

  3.利用多點溫度巡檢儀,在不斷改變產品堆放結構的情況下,測試出符合工藝要求的爐內均勻溫場的最大值,以此來彌補由于單風道鼓風而帶來的爐內氣流循環不均的情況。

  經過一系列的改進,爐內溫場均勻性在產品加載情況下達到±3℃以內,在淬火及合金成份正常的情況下,硬度都能達到工藝要求,產品質量得到穩定,對降低生產成本和提高綜合制成率起到了一定的促進作用。

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